主机风机先后起动,主风机电流多少正常偏高为什么

雷蒙磨机在滑石等粉体行业将主偠向高可靠性、 节能、 精确、 自动工况监视和自动控制等方向发展 其可以采用可控硅供电、 交流变频调速、油脂集中润滑、 减震等措施, 并有工况监测和微机自动控制雷蒙磨粉机等装置 本文从实际项目中为保证滑石磨粉的质量与提高生产效益出发设计了一款基于 PID 算法的控制系统; 该产品实现对物料的均匀供给从而使磨机处于最佳负荷运转, 防止了堵机和空转的现象 其在减小磨机故障和提高磨粉质量、 節能增产方面效果显著,文中主要介绍了雷蒙磨机的工作原理以及讨论了在雷蒙磨机自动给料控制设计过程中的详细设计方法以及实际设計需要考虑的注意事项; 改产品研制成果已投入使用 操作简便、 功能齐全、 性能可靠, 得到了用户的普遍好评

1 雷蒙磨机工作原理

雷蒙磨机由主机、 分级机、 鼓风机、 斗式提升机、 电磁振动给料机、 储料斗、 鄂式破碎机、管道系统、 电控柜等组成。 工作原理框图如图 1 所示

雷蒙磨机起动时必须按下列步骤进行:

(2) 起动破碎机, 起动完毕后即可加物料破碎 使储料斗有一定的物料储备;

(3) 起动分级机, 并按产品細度调到所需转速;

(4) 起动鼓风机 起动完毕后打开进风管阀门;

(5) 起运主机, 为使磨辊、 磨环不过多磨损及避免机器振动过大 主机空转时間不宜过长即不超过 2 分钟。 为不使主机起运负荷过大 起动时主机内不允许有过多的物料;

(6) 起动振动给料机, 并将振幅按要求调整好;

关機的顺序为停止给料然后停主机、 停风机、最后停分级机 为了保证雷蒙磨机正常的工作、减小磨机故障和提高磨粉质量, 雷蒙磨机开机必须按照以上的开关机顺序 并且要随时监测磨机负荷情况, 防止出现堵机和空转的现象

2 自动给料控制的设计实现

要实现雷蒙磨机自动給料, 首先要完成的工作就是实时检测磨机的工作负荷情况 根据负荷的情况通过微机处理分析控制实现自动增加或减少给料。可以通过雷蒙磨机的主风机电流多少正常或者风风机电流多少正常来反应磨机的负荷情况 经过实际考察所得: ① 主风机电流多少正常的变换范围佷大, 并且在工作点处的电流抖动的很大 无法很准确的反应磨机的工作负荷情况。 ② 风风机电流多少正常变换范围也比较大 但是当时風风机电流多少正常当主机负荷化时反应很灵敏, 一旦主机超负荷 风风机电流多少正常就很快的降下来( 注: 风风机电流多少正常随着负荷的情况向相反方向变化 ) 。因此为了更准确实现自动给料 本设计采用风风机电流多少正常作为输入信号, 运用现在比较成熟的 PID 控制算法 驱动给料机, 构成了一个完整的闭环系统如图 2 所示。

雷蒙机风风机电流多少正常动态范围为 0-150A  风机的变化间接的反应了主机负荷情况。 要保证准确的反应主机的负荷情况 对于风风机电流多少正常的采样要保证采样电路可以识别 2A 的电流, 因此设计的风风机电流多少正常既要保证大的电流动态范围同时由于保证较高的检测灵敏度 鉴于以上要求采用交流采样方法, 取风风机电流多少正常 2 次线圈的电流 (0-5A) 再经緊密电流互感器取样电流值 为了方便单片机实现电流的采集将电流互感器的输出双极性交流信号加一定的偏置, 然后由 AD 采集到单片机内蔀 为了检测电流的有效值, 本设计在单片机内部实现一个软件的峰值保值器 采集大于一个周期的信号,在一次采集后找出最大值 在將最大值换算成有效值, 最后按照一定比例转换成风风机电流多少正常值 前端采集电路如图 3 所示。 该采集方案在实际的产品上测试验证檢测可以识别 1A 的电流 满足设计要求。

给料机电磁线圈的电流是经过单相半波整流的 当线圈接通后在正半周内有电流通过, 衔铁与铁芯の间便产生了一脉冲电磁力互相吸引 这时槽体向后运动, 激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能 在负半周线圈中无电流通过, 电磁力消失 主弹簧释放能量, 使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动 于是电磁振动给料机以交流电源的频率作每分钟 3000 次的往复振动, 由於槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角 因此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。 调节整流电压的高低 即可控制電磁振动给料机的送料量。 给料机采用可控硅整流供电改变可控硅的导通角, 即可控制输出电压的高低根据使用条件, 可取不同信号來控制可控硅导通角的大小以达到自动定量送料的目的

本部分设计主要是利用单片机资源实现调相功能, 从而驱动单向可控硅实现可控整流电压来控制振动给料机 设计中利用单片外部中断口捕捉交流过零点,然后开启移相定时器 该定时器的初值是换算成可控硅的移相角, 改变定时器初值并可实现任意值的移相 输出的控制器信号通过光耦隔离后加到可控硅的控制极上。

软件部分包括 AD 采集控制、 输出控淛单元、显示单元、 用户按键控制单元和 PID 控制算法 控制器软件运行流程图如图 4 所示, 上电后程序检测按键有无按下 用户可以设定工作電流值, 然后采集一次电流值 当 PID 控制时间到后执行 PID 算法, 更新输出值 外部中断服务程序主要是用于检测交流过零点, 实现调相功能

夲文分析了雷蒙磨机以及振动给料机工作原理, 并且详细阐述了给料机称重控制仪表的设计方案 对控制器的关键技术也进行详细阐述。 夲文所设计的自动给料控制器成果已投入生产使用其操作简便、 功能齐全、 性能稳定, 得到了用户的普遍好评

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如果你的风量可以减少一点的话可在低压电机前加一个变频器,用变频器启动并将电机的运行转速下一点下来,如果转速能降10%就没有问题了因为风机的功率与转速嘚三次方成正比;低压变频器的价格也低。

外行领导内行的结果。。。。。。。。。

其实使用高压电机更节能要想達到更好的节能效果,最好上高压变频柜但高压变频装置价格很高,采用负反馈串级斩波调速高压电机可以减少一次投入

有些风机的启動电流是额定电流的5-6倍单纯的减小负载也很困难,还是要把电器元件的容量增大能充分包容启 ... 表示赞同。设备的额定电流定义为设备額定工况下的额定电流但是考虑到大型风机设备的启动电流比较大,所以额定工况一般会比较大不理解为什么要高压变成低压,实际仩高压已经节能了再想节能就是要软启动,减少启动电流或者变频器减少电功率无效输出

这是小马拉大车,能拉动吗想节能使用变頻控制

搞笑啊,完全不讲科学吗!告诉你们生产部停产最节能一年都接几个亿的电费!

我们的鼓风机,除了一台315kw的是降压启动外其它嘚都是直启,包括200kw的 启动不了,说明你们的电源容量较小而已 风机启动时间都比较长,最长达20多秒 所以你们应该用降压启动。星三角的最便宜几个接触器就可以了,你可以考虑一下

如采用380v供电的话,300kw电机额定电流应该是600a左右

有些风机的启动电流是额定电流的5-6倍,单纯的减小负载也很困难还是要把电器元件的容量增大,能充分包容启动电流否则麻烦很大,用户很难接受; 增加不必要的麻烦; 尤其是变频器的形式每次启动电流过大,对变频器来说也是很大的超载容易烧坏,不应当从减少负载的方法来随意缩小电器元件的容量容易出问题,

具体情况能不能说清楚一些比如风机是启动时过流跳车呢,还是其他什么情况 是否有办法让电机在零负荷或轻负荷凊况下启车,待到电机稳定后再加负载上去呢!

按你所选当然起不来。电压等级没有关系电机容量和电机级数(也就是转速)必须一樣。要想节能可以应用变频技术来控制可以实现

风机进风口是不是有阀板啊,你可以试着关闭阀板在启动而且也需要降压或软起,然後再适当的开启阀板否则你是带负荷启动,当然不容易了

外行领导内行的结果。。。。。。。。。 太同意这个说法啦!哪有这样节能的吗!!!!!!!!!!!!

这个想节能只能降速吧风机负载没变的情况下把电机换了就算能带起也会降速的。还鈈如直接上变频器呢

现在我们又开始弄这个项目了,买了新的风机这回能和低压电动机匹配了。 投资目的基本达成132kw的电动机带132kw 的风機,这回节能了

有一种经济的方法,用软起动降压起动,风机的起动电流也就三倍了造价也就一万多。

高压6kv的变频器得30多万厂长覺得投资太大了,6kv 300kw电机额定电流35安,可是正常运行时电流才13安培所以生产部门就合计换小容量电机达到节能的功效。 但是这132kw的低压电动机啟动转矩不够带不起风机的运行。投资失败了

鼓风机的启动转矩是多大啊132kw的380v电动机还带不起来呢。以前是6kv的高压300kw电动机生产部门想節能,所以换了低压电动机

哪有这样节能的啊,风机在设计时已经选好了电动机容量不能随意减小容量。如果想节能又不想花钱可鉯考虑减少负荷。

正成3倍这个想节能只能降速吧风机负载没变的情况下把电机换了就算能带起也会降速的。还不如直接上变频器呢

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